600MW超临界电气事故处理 - 图文(8)

2025-06-23

第六篇 机组事故处理 第1章 主设备公用部分

1.19.2.2 锅炉、汽机、发电机任一紧急停运条件满足,应立即手动按下相应的“紧急跳闸”按钮,检查锅炉、汽机、发电机联锁动作正确。 1.19.2.3 机组跳闸后的操作

1) 检查汽机交流辅助油泵BOP、高压密封油备用油泵SOB自启,否则手动启动,启动顶轴油泵。

2) 确认汽轮机转速下降,检查高中压主汽门、调门、高排逆止门、各级抽汽电动门、逆止门已关闭,高压缸通风阀开启。 3) 检查发变组开关、励磁开关确已跳闸,定子电压、三相电流为零,励磁电压、励磁电流为零。

4) 检查厂用电系统自动切换正常,6kV厂用电工作分支开关确已跳闸,分支电流为零,在DCS上按下6kV段快切装置“出口闭锁投入”按钮。

5) 检查MFT联动设备正常:制粉系统、一次风机、燃油系统跳闸(关闭燃油手动总阀);吹灰器自动退出;过热器一、二级减温水、再热器事故减温水调节门、截

止阀关闭;若引、送风机未跳,应将锅炉总风量调至25~40%BMC工况的风量,吹扫5分钟。如风机跳闸,开启风烟系统挡板自然通风15分钟后,应启动送、引风机对炉膛进行吹扫;若短时间不点火,吹扫后停送、引风机,关闭风烟系统挡板闷炉,保持锅炉在热备用状态。 6) 检查汽机本体疏水扩容器冷却水投入正常。

7) 转速降至2600r/min,低压缸喷水应自动关闭,监视低压缸排汽温度不大于79℃。 8) 检查A、B汽泵跳闸,注意控制汽泵密封水差压正常,根据需要启动电泵上水。 9) 调整凝汽器、除氧器水位正常,开启凝水再循环调门,检查低压缸喷水正常投入。 10) 检查主机润滑油温、密封油温、发电机风温、定子冷却水温正常,否则手动调节。 11) 将四段抽汽用户全部切换至辅助蒸汽供给。

12) 就地关闭跳闸机组冷再至砌砖厂压力调节站处电动门、压力调节门和手动隔离门。 13) 转速至零,手动投入盘车装置,记录转子惰走时间、偏心度、盘车电机电流、缸温等。 14) 停机过程中应注意机组的振动、轴移、差胀、润滑油压、油温、密封油氢差压正常。

15) 运行人员应到现场仔细倾听机组内部声音,当内部有明显的金属撞击声或转子惰走时间明显缩短时,严禁立即再次启动机组。

16) 机组跳闸后低差突增超限时,应停运所有真空泵,同时注意维持凝汽器真空在 -88Kpa以上。待低差有回落趋势时,启动一台真空泵运行,注意低差变化趋势。 17) 断开发变组出口控制电源小开关,投入“闪络”、“突加电压”,解除“启动失灵”、“启动母差失灵”、“解除电压闭锁”、“跳母联”及“关主汽门”,断开41E控

制电源小刀闸,断开发变组出口刀闸。

第六篇 机组事故处理 第1章 主设备公用部分

18) 检查厂用电系统、直流及UPS系统运行正常。 19) 完成机组正常停运的其它操作。 20) 向调度及有关厂领导汇报故障情况。

21) 将有关曲线、事故打印记录保存好,在值班日志做好事故记录。 1.19.2.4 汽机破坏真空紧急停机的操作

1) 启动汽机交流润滑油泵BOP、高压密封油备用泵SOB、顶轴油泵运行。

2) 在集控室手动按下“紧急停机”按钮或就地手拉汽轮机跳闸手柄,确认发电机解列,汽轮机转速下降;检查确认汽轮机高中压主汽门、调门、高排逆止门、各

级抽汽电动门、逆止门已关闭,高压缸通风阀开启。

3) 检查发变组开关、励磁开关确已跳闸,定子电压、三相电流为零,励磁电压、励磁电流为零。

4) 检查厂用电系统自动切换正常,6kV厂用电工作分支开关确已跳闸,分支电流为零,在DCS上按下6kV段快切装置“出口闭锁投入”按钮。

5) 检查MFT联动设备正常:制粉系统、一次风机、燃油系统跳闸(关闭燃油手动总阀);吹灰器自动退出;过热器一、二级减温水、再热器事故减温水调节门、截

止阀关闭;若引、送风机未跳,应将锅炉总风量调至25~40%BMC工况的风量,吹扫5分钟。如风机跳闸,开启风烟系统挡板自然通风15分钟后,应启动送、引风机对炉膛进行吹扫;若短时间不点火,吹扫后停送、引风机,关闭风烟系统挡板闷炉,保持锅炉在热备用状态。 6) 检查汽机10%、20%负荷疏水自动开启,否则手动开启。

7) 检查汽机本体疏水扩容器冷却水、低压缸喷水自动投入正常,否则手动投入。 8) 检查A、B汽泵跳闸,注意控制汽泵密封水差压正常,根据需要启动电泵上水。 9) 调整凝汽器、除氧器水位正常,开启凝水再循环调门,检查低压缸喷水正常投入。 10) 检查主机润滑油温、密封油温、发电机风温、定子冷却水温正常,否则手动调节。 11) 将四段抽汽用户全部切换至辅助蒸汽供给。

12) 就地关闭跳闸机组冷再至砌砖厂压力调节站处电动门、压力调节门和手动隔离门。

13) 关闭至凝汽器所有疏水,停运真空泵、开启真空破坏门,在汽轮机转速至0前,维持凝汽器微真空,否则,关闭真空破坏门或启动一台真空泵。 14) 汽轮机转速至0,投入盘车运行,记录转子惰走时间、偏心度、盘车电机电流、缸温等。

第六篇 机组事故处理 第1章 主设备公用部分

15) 凝汽器真空到0,停运轴封汽。

16) 停机过程中应注意机组的振动、轴移、差胀、润滑油压、油温、密封油氢差压正常。

17) 运行人员应到现场仔细倾听机组内部声音,当内部有明显的金属撞击声或转子惰走时间明显缩短时,严禁立即再次启动机组。 18) 其它操作与正常停机相同。

1.19.2.5 不破坏真空停机的操作同“机组跳闸后的操作”条款。

1.20 厂用电中断

1.20.1 现象

1) 锅炉MFT动作,汽机跳闸,发电机跳闸。

2) 6kV母线电压到零、工作、备用分支电流到零,6kV工作和备用电源进线开关均在断开位置。 3) 所有运行的交流电动机停止转动,LCD上电流指示为零,备用交流动力不联动。 4) 柴油机发电机自启动。 5) 有关直流设备联动。

6) 正常交流照明熄灭,事故照明灯亮。 1.20.2 原因

1) 发变组故障跳闸,启/备变在停役状态或6kV母线备用电源自投不成功。 2) 6kV系统由启/备变供电,启/备变跳闸。 3) 系统瓦解,500kV、220kV系统失压。 1.20.3 处理

1.20.3.1 厂用电失去后应立即进行下列处理:

1) 确认主机、A、B小机直流润滑油泵、发电机空侧直流密封油泵均已联锁启动,否则进行多次手动强合直至启动。检查主机润滑油压、A、B小机润滑油压、发电

机油氢差压正常。

2) 确认汽轮机转速下降,检查高中压主汽门、调门、高排逆止门、各级抽汽电动门、逆止门已关闭,高压缸通风阀开启。

第六篇 机组事故处理 第1章 主设备公用部分

3) 迅速确认柴油机发电机自启动成功,保安MCCA、B段电源自动恢复并就地对保安电源进行检查。若柴油发电机自启或远方手启不成功,应立即就地手动启动柴

油发电机,待柴油机启动正常后手动合上柴油发电机出口开关。就地检查柴油机运行正常,燃油箱油位正常。 4) 检查发变组开关、励磁开关确已跳闸,定子电压、三相电流为零,励磁电压、励磁电流为零。

5) 手动开启凝汽器真空破坏门,关闭至凝汽器所有疏水,打开炉侧有关疏水;投入空预器气动马达,关闭炉前燃油跳闸阀手动门和回油手动门。

6) 确认汽动给水泵跳闸,给水泵汽轮机低压主汽阀、调阀关闭,转速下降,尽快将汽泵隔离放水。及时化验油质,确因油质量不合格影响机组的再启动时,及时

换油。

7) 就地关闭跳闸机组冷再至砌砖厂压力调节站处电动门、压力调节门和手动隔离门。

8) 确认锅炉MFT动作,检查MFT联动设备正常:制粉系统、一次风机、燃油系统跳闸(关闭燃油手动总阀);吹灰器自动退出;过热器一、二级减温水、再热器事

故减温水调节门、截止阀关闭;开启风烟系统挡板自然通风15分钟,待厂用电恢复后启动送、引风机对炉膛进行吹扫;若短时间不点火,吹扫后停送、引风机,关闭风烟系统挡板闷炉,保持锅炉在热备用状态。 9) 检查6kV厂用电工作分支开关确已跳闸,否则手动拉开。

10) 若备用电源无故障,检查无“分支限时速断”、“分支复压过流动作”、“电弧光保护动作”信号,可用备用电源开关对失电母线强送电一次,不成功不得再

送,强送前必须确认工作电源开关在断开位置。

11) 保安段电源恢复正常后,检查UPS系统正常、220V直流、110V直流系统正常。 12) 记录转子转速至0时间,根据转子停转时间进行必要的手动盘车。 1.20.3.2 保安电源恢复后,进行下列操作:

1) 启动主机BOP、SOP油泵、顶轴油泵、空侧、氢侧交流密封油泵、A、B小机交流油泵、空预器电动马达 、火检风机,停空予器气动马达,停各直流油泵并投入

联锁。

2) 投入各辅机润滑油系统。

3) 关闭汽泵、电泵出口门,检查泵不倒转。

4) 检查调整所有停运制粉系统的风门、挡板位置正确。过热器、再热器减温水电动门、调节门关闭。 5) 真空到零后,停止轴封,通知检修打开低压缸人孔门。

第六篇 机组事故处理 第1章 主设备公用部分

6) 主机转速至零后投入盘车运行。如在投盘车前转子已静止,应先翻转转子180,停留一段时间待转子偏心度合格后,再投入连续盘车。 7) 检查UPS电源由直流电源供电运行正常;厂用电源暂时不能恢复时,110V、220V直流系统倒备用充电机供电运行,确保直流系统运行正常。 8) 停运有关直流设备。

9) 尽早通知化学将机组的加药系统停运,并且退出取样系统。 10) 仪用气压力失去后,按控制气源失气有关章节处理。 11) 拉开6kV各段所有合闸状态的负荷开关。

12) 检查6kV备用电源自动切换不成功的原因,缺陷消除后,尽快恢复6kV各段电源和各低厂变运行。 13) 恢复厂用电电源后,逐步恢复各系统。

14) 当汽机低压缸排汽温度小于50℃后,方可投入循环水系统。

15) 根据需要启动电动给水泵后对锅炉进行热态上水,检查贮水罐水位自动调节正常。 16) 逐步启动各系统,做好机组热态启动的准备工作。

O

1.21 仪用压缩空气失去

1.21.1 现象:

1) “压缩空气压力低”报警。 2) 就地表计显示控制气压下降。 3) 气动执行器开关不动或不灵活。

4) 锅炉火焰工业电视冷却空气压力低报警,工业电视监视器退出。 1.21.2 原因:

1) 空压机本身缺油及其他机械故障,均不能正常工作。 2) 空压机动力电源故障及热工控制回路故障,均不能正常工作。 3) 空压机自启、停装置失灵。 4) 仪用压缩空气系统管路大量漏泄。


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