焊接缺陷分析报告

2025-04-30

焊接缺陷分析报告

不合格焊口统计表: 焊口编序号 SN. 管线号 ISO NO. 号 焊工号 Weld joint NO. 1 2 3 IOU-101-0010.081-01 IOU-101-0010.017-01 IOU-101-0010.040-01 56 14 2 C001 C003 C005 2012.08.06 2012.09.02 2012.07.28 F F S 10 16 16 CC7-C300-PC-2012-RT0012 CC7-C300-PC-2012-RT0038 CC7-C200-PC-2012-RT0006 2012.08.10 2012.09.04 2012.07.30 REJ REJ REJ 2-3(密集气孔) 2-3(咬边、未熔) 7-0(接头未熔) 0-1、2-3、3-4 (密集气孔) 5 6 IOU-101-0010.106-01 IOU-101-0010.107-01 1 4 C007 C008 2012.08.26 2012.08.27 F S 12 6 CC7-C200-PC-2012-RT0046 CC7-C200-PC-2012-RT0031 2012.09.10 2012.08.31 REJ REJ 3-4(未焊透) 2-3(密集气孔) 4-5、5-6 7 IOU-101-0010.012-01 14 C007/C008 2012.08.11 F 16 CC7-C200-PC-2012-RT0045 2012.09.10 REJ (密集气孔) 4-5(根部凹陷) 2-3、4-5、5-6、9 IOU-101-0010.020-01 13 C009 2012.09.01 F 16 CC7-B300E-PC-2012-RT0041 2012.09.04 REJ 7-0(四张均为内咬边) 10 IOU-101-0010.021-01 9 C007/C009 2012.09.05 F 16 CC7-B300E-PC-2012-RT0058 2012.09.18 REJ 7-0(蛀孔) C009 F 3-4(密集气孔) C009 V、OH C008 V、OH C007 C008 V、OH F C001 C003 C005 V V F Welder NO. 焊接日期 Welding Date 制作方式 Fabrication mode 尺寸(NPS) Dimension RT Request No. RT委托单日RT委托单编号 期RT Request Date 结果 一次返修 Result Single repair 二次返修 不合格焊工号 缺陷位置 4 IOU-101-0010.081-01 54 C007 2012.08.06 F 10 CC7-C300-PC-2012-RT0012 2012.08.10 REJ C007 V 8 IOU-101-0010.015-01 2 C008/C005 2012.09.08 F 16 CC7-C200-PC-2012-RT0056 2012.09.18 REJ C008 OH

截止到2012.10.23,CC7焊接质量下滑,共透视107道焊口,有10道焊口返修, 焊工C001一道焊口返修,C003一道焊口返修,C005一道焊口返修,C007两道焊口返修,C008三道焊口返修,C009两道焊口返修,其中密集气孔5道焊口,占不合格焊口总数的50%,未熔2道占20%,未焊透1道占10%,咬边1道占10%,根部内凹1道占10%, 针对上述情况对地管焊接的返修口做焊接缺陷分析报告。

不合格焊口统计表和焊工返片统计表见上表。

一、缺陷种类:

1、密集气孔、蛀孔(焊接位置F、V、OH)

2、未熔(焊接位置F、V)

3、未焊透(焊接位置OH)

4、内部咬边(焊接位置V、OH)

5、根部内凹(焊接位置OH)

二、产生缺陷的原因

焊工返片统计表: 截止到2012.10.23

焊工号 焊口数 不合格口/ 序号 固定/预制 Welder Total joint 探伤口 S.N. S/F NO. welded Reject/Total 1 C001 123 1/14 F 缺陷位置 缺陷类型 Defect type Defect location 2-3(密集气孔) Clustered porosity 2-3(咬边、未熔) Undercut, lack of fusion 7-0(接头未熔) Lack of joint fusion 0-1、2-3、3-4(密集气孔) Clustered porosity 3-4(未焊透) Lack of penetration 4-5、5-6 (密集气孔) Clustered porosity 2-3(密集气孔) Clustered porosity 4-5(根部凹陷) Root concavity 7-0(蛀孔) bore hole 2-3、4-5、5-6、7-0 F (内咬边) Undercut 3-4(密集气孔) Clustered porosity V、OH 2012.09.01 V 焊接日期 Welding Date 2012.08.06 缺陷原因 Visual observation 现场操作坑操作空间不够、弧柱区保护不好(雨、风等)insufficient operation room and improper protection of arc column (rain,wind etc) 焊接电流太小,接头停留时间较短 low current,holding time at tie-in is short 焊接电流太小,接头停留时间较短等 low current,holding time at tie-in is short 现场操作坑操作空间不够 insufficient operation room 层间及焊根清理不良。钝边太大、间隙较小、焊接参数较小、焊速过快等OH 2012.08.26 imcomlete cleaning of in-between pass. large root face but narrow clearance; low welding parameter and fast welding V、OH 2012.08.11 接头引弧收弧不当 improper start of arc manipulation 接头引弧收弧不当 improper start of arc manipulation 焊接坡口组对间隙太大 运条方法不当,收弧动作太快 improper arc manipulation, and excessive-quick ending of arc 间隙较小、电流太大,运条速度太小 narrow clearance,over current and slow arc manipulation 接头引弧收弧不当 improper start of arc manipulation 2 C003 120 1/16 F V 2012.09.02 3 C005 120 1/13 S F 2012.07.28 F 4 C007 114 2/14 F V、OH 2012.08.06 F 5 C008 110 3/15 S F 2012.08.27 F OH 2012.09.08 F F 2012.09.05 6 C009 31 2/4

产生缺陷的原因主要有以下几点: 1、 操作坑操作空间不够

2、 焊机问题,导致焊接参数不稳定 3、 组对间隙没有达到焊接要求 4、 焊工责任心问题 三、整改措施:

1、8月份操作坑开挖不到位,8月份已经整改 2、焊机已经更换

3、加强组对时的检查,使组对具备焊接要求 4、定期对焊工进行培训


焊接缺陷分析报告.doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:2024上海城管考试成绩合格线城管分数线男生107.3女生124

相关阅读
本类排行
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

下载本文档需要支付 7

支付方式:

开通VIP包月会员 特价:29元/月

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:xuecool-com QQ:370150219